精益生產(chǎn)管理實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練課程學(xué)習(xí)反饋
發(fā)表日期:2019-07-25 15:16:16 來源:本站 被閱讀[]次
6月24日,我們迎來了武漢勞達(dá)科凝商學(xué)院院長陳瑛女士及其助理為《精益生產(chǎn)管理》課程在實(shí)際工作過程中運(yùn)用進(jìn)行了回訪反饋交流。
5月31-6月1日,受集團(tuán)人力資源部門委派,富思特、德邦、圖新公司以楊正、張臣、鄭敏一行三人參加了由武漢勞達(dá)科凝咨詢有限公司主辦的《精益生產(chǎn)管理實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》為期兩天的課程培訓(xùn)。課程邀請了來自日本QUNIE的精益專家,助力企業(yè)“降本增效、提升效能”,為來自不同企業(yè)的20余名學(xué)員進(jìn)行了專業(yè)的授課。課程圍繞如何提高生產(chǎn)效率展開,如何確定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間、浪費(fèi)的構(gòu)成及改善方法,通過繪制M-M圖表了解如何去縮短工期,如何借助工具進(jìn)行崗位工序動作分析等來節(jié)省時(shí)間、降低成本,從而提高生產(chǎn)效率。
通過學(xué)習(xí)培訓(xùn),一行三人分別對所學(xué)內(nèi)容運(yùn)用到近20天的實(shí)踐工作中遇到的問題及改善方法做了總結(jié)報(bào)告。
針對富思特及德邦公司的生產(chǎn)情況,借鑒精益管理工具中的設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)這一管理工具對上一季度的停機(jī)次數(shù)和時(shí)間及生產(chǎn)停機(jī)情況進(jìn)行分析,得出產(chǎn)生不良品導(dǎo)致的停機(jī)損失和正常生產(chǎn)時(shí)設(shè)備故障導(dǎo)致的停機(jī)損失,從而制定了改善方案并實(shí)施。針對設(shè)備故障要做好設(shè)備的備品備件工作,讓必要的物品出現(xiàn)在必要的時(shí)間,減少設(shè)備維修時(shí)尋找備件的浪費(fèi)時(shí)間,加強(qiáng)員工的培訓(xùn)工作,提高員工對故障判斷的準(zhǔn)確性和操作技能,各崗人員搞好預(yù)檢預(yù)修和生產(chǎn)過程巡查工作,把設(shè)備故障、生產(chǎn)隱患消滅在萌芽狀態(tài),提升標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)時(shí)間;針對質(zhì)量異常停機(jī)主要做好原輔料的檢驗(yàn)和標(biāo)準(zhǔn)控制工作,做好生產(chǎn)線設(shè)備輥筒的清潔工作,提升和改善清潔輥筒的方法,加強(qiáng)品種轉(zhuǎn)換的控制工作和生產(chǎn)線過程控制,保證生產(chǎn)過程嚴(yán)格按工藝配方進(jìn)行生產(chǎn)。通過改善,生產(chǎn)能效得到有效提升。
針對圖新公司的生產(chǎn)情況“設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)間”即設(shè)備自行運(yùn)轉(zhuǎn)車速及人工換膜卷時(shí)間的控制,和“浪費(fèi)的定量化”即制造過量過早、庫存、搬運(yùn)、等待、制造不良品、加工作業(yè)、動作等各種浪費(fèi)以及質(zhì)量過程中的浪費(fèi)進(jìn)行定量化,從而在工序上取得改善性作用。根據(jù)生產(chǎn)目標(biāo)來制定生產(chǎn)節(jié)拍,并整理產(chǎn)品及各工序的關(guān)聯(lián),明確損失浪費(fèi)的構(gòu)造,在現(xiàn)場的日常管理中實(shí)施管理的狀態(tài),培訓(xùn)新人操作工,以薪酬浮動偏差模式來改善,讓公司提升效率、工藝優(yōu)化、質(zhì)量控制使其更加穩(wěn)定。
經(jīng)過與勞達(dá)公司工作人員多方反饋交流,外派學(xué)習(xí)人員提交學(xué)習(xí)作業(yè)后反饋,進(jìn)行討論。本次學(xué)習(xí)針對幫助企業(yè)“降本增效、提升效能”,同時(shí)也提出要求員工加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),武裝自己的頭腦,強(qiáng)化理念,自發(fā)主動地去工作,去創(chuàng)新求變,讓學(xué)習(xí)成為每一位員工的日常習(xí)慣。
(作者:fst-admin)
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